發布時間:2016-11-21來源:冷拔六角管作者:冷拔六角管點擊:
10月16日、17日湖南博長控股集團六角管廠經由過程四切分革新和燃料、設備進級,六角管出產廠家捷報頻傳,共產鍍鋅鋼管達14321.998噸,實現了10月平安出產開門紅,金九銀十,實現了較年夜的利潤,以優異成就迎接黨的十八年夜勝利召開。
據領會,六角管廠年頭啟動的軋線出產手藝革新項目和燃料、設備進級,實現了單機軋制到四切分的飛躍,單機軋鋼線年產高尺度高質量鍍鋅鋼管由曩昔的80萬噸上升到100萬噸,締造效益幾萬萬元。六角管廠廠長吳克明告訴記者,因為四切分手藝革新和燃料、設備進級,六角管出產廠家的產量提高了20%以上。本來的二軋、三軋兩條線加起來,年產能大要是80萬噸,跟著新出產工藝的推廣,此刻一條線出產能力就達到100萬噸。
據介紹,新的出產線不僅年夜年夜降低了出產成本,提高了鋼材機能,并且發生的年夜氣污染物獲得了最年夜水平降低。技改中,針對燒鍍鋅鋼管加熱爐污染比力嚴重,二氧化碳排放量比力年夜,冷鋼將其改為燒高爐收受接管富余鍍鋅鋼管氣,年夜年夜降低了空氣污染。與此同時,改成燒鍍鋅鋼管氣今后,節能結果也出來了,以前燒鍍鋅鋼管,一噸鋼材的能耗(成本)在100元擺布,技改后一噸鋼材能耗(成本)在20到30元。六角管廠廠長吳克明給記者簡單算了一筆帳,按照單條六角管出產廠家年產量100萬噸計較,光是節能,每噸鋼材降低80元,一年就是8000萬。
六角管廠組織相關手藝人員協調機械、電氣多個部分,連系現實出產過程中可能碰到的問題進行了手藝攻關,對出產過程節制要點和工藝參數進行了實時修訂和完美,鼎力開展設備革新,依靠科技立異進行深條理上的降本增效。
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